重庆龙正衡器有限公司就地磅防过载计量技术实例分析讲解:
随着我国工业产业的不断发展,地磅在工业生产中的应用越来越广泛。但是随着企业的发展,地磅的超重计量已经成为限制地磅应用的重要因素,本文对地磅在运行中承载力不足的问题进行技术研讨,通过增加秤体受力点提高地磅的承载力,有效的解决了地磅承载力不足的问题, 降低了企业重建地磅的成本。
一、引言
伴随国民经济及运输行业的飞速发展,地磅技术得到迅速提高,地磅主要应用于贸易结算及成本控制领域,使作为计重关键设备的地磅倍受关注,促使企业对地磅的承载力和准确性要求越来越高。一般地磅的使用寿命根据维护保养的效果大约为9年,但是地磅的承载力设计远远满足不了运输行业汽车的载重量,超吨位计量成为地磅正常运行的难点。
二、背景
重庆重钢集团现有地磅共计15台,其中内转地磅规格型号为SCS-100, 3节秤台,4组8个传感器。随着企业的发展,以及运输行业的发展,汽车的承载能力不断加强,100 t的承载能力已经不能满足企业的需求, 地磅的实际承载力已经达到120t,且短轴超重 车辆检斤计量频繁,造成单节超长秤台中间部位受力过大,使秤体及秤体U型槽均产生裂纹,对地磅的性能稳定性造成了严重影响。按照公司内转车辆的计量要求重建一台SCS-120地磅,成本约10万元。为了降低公司设备成本费用,提高现有地磅的承载力已经迫在眉睫。
三、前期采取措施
3.1预防措施
根据车辆超负荷运输的现状,技术人员加强对地磅的三级点检力度,确保第一时间发现问题,结果在过载计量一个月后,点检过程发现秤体存在裂缝现象,秤体U型槽也存在撕裂状况,根据此台地磅的现状进行制定改造方案;
3.2应急措施
针对U型槽撕裂现状,组织对U型槽部位进行焊接,并用钢板对撕裂部位进行加固,加固后设备运行正常,运行半月后在点检过程发现焊接部位及加固的钢板都有松动的状况。因此确认此改造方案不能解决现有的设备故障,无法满足现有的检斤计量要求。
四、改造方案制定实施
4.1方案研讨
为了彻底解决地磅秤体撕裂的问题,组织技术力量对此问题进行研讨,最后得出结论:根本性原因在于单 节非标秤台过长,秤台承载能力不够,满足不了汽车的载荷,要减轻秤台的承载力,秤台本身无法改变, 只能增加受力点。这样就得出了结论,在秤台下面增加2组4个传感器, 作为新的受力点分担受力。
4. 2实施改造过程
4.2. 1加固秤体
改变以前焊接撕裂部位并加固的方式,对撕裂变形部位进行切割,避免撕裂部位继续延伸扩大,对撕裂部 位用整块钢板做成U型槽形状进行整体焊接,这样就将焊接部位的受力做成一个整体,增加焊接钢板承载 力。
4.2.2增加传感器数量
新增传感器作用:
①扩大了地磅的量程,满足公司120 t检斤车辆的计量要求;
②增加秤体的受力点,单节秤体承载力降低了 1/3,单个传感 器承载力降低了40%。有效地解决了超吨 位计量 导致的设备安全隐患。
4.2.3 水平调整
新增传感器的水平问题是整个改造工程的难点之一,在安装底座平面时用水平仪调整水平;新增加的传感 器安装底座安装平面要尽量调整到一个水平面上,绝对误差在2 ~3 mm,保证各传感器承受的负载基本一 致。在新增传感器安装调试过程,传感器与秤体的角差和线性都会导致计量准确度变差。同时,若基础不 平,在传感器受力不均匀的情况下,数字角差修正的精度很难修正, 传即使通过软件调整过来,也很容 易跑偏,进而导致计量不准。
4.2.4安装传感器防倾倒装置
随着天气气温升高,出现新增传感器脱离压头倾倒情况,导致设备无法正常计量。分析原因为:秤体经过 过载计量后,秤体平衡性遭到一定破坏,并且秤台在高温天气热胀冷缩变化较大, 传感器与秤体结合不紧 密,空隙较大,这样传感器就容易倾倒,传感器出现横向力、侧向力等非受力方向上的加载力,容易导致 传感器损坏,根据此情况制作了传感器防倾倒装置,经过试验有效的避免的传感器的倾倒现象。
五、结论
本次就地磅改造完成后按照国家检定规程对该地磅进行检定,经过计量确认后合格, 完全满足120t检重车 辆计量能力,并且该地磅 在运行后2月内每周对其计量性能进行校验.由此得出结论,增加传感器提高地 磅量程及承载力的实施方案完全满足公司120t检重车辆的计量要求。
地磅防过载计量技术实例分析咨询热线电话:023-68663815;手机微信同号:15909382158